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# 日常交流/已解决
## 问题摘要
客户反馈中走丝线切割机床加工过程中出现断丝频繁、表面粗糙度不达标,要求安排技术人员上门检修。经远程指导更换导轮并调整张丝力后,设备恢复正常运行,问题已闭环。
## 关键聊天依据
- [2026-06-01T09:15:33+08:00] 客户:中走丝最近老是断丝,切割面也很粗糙,工件返工好几次了
- [2026-06-01T09:42:18+08:00] 我方技术:请问使用的是什么规格的钼丝?张丝力大概多少?
- [2026-06-01T10:05:47+08:00] 客户0.18mm钼丝,张丝力没怎么调过,可能松了
- [2026-06-01T10:30:22+08:00] 我方技术建议先检查导轮是否磨损适当增大张丝力工作液浓度调到8%左右
- [2026-06-01T11:20:15+08:00] 客户:按你说的换了导轮、调了参数,现在切割正常了
- [2026-06-01T14:00:08+08:00] 我方客服:已回访确认设备运行稳定,客户满意
## 当前处理状态
已远程指导客户完成导轮更换、张丝力调整及工作液浓度设置,断丝问题消除,切割精度恢复,客户确认设备正常运行,工单已关闭。
## 是否解决
已解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 定期检查导轮、轴承等易损件建议每3个月更换一次
2. 建立设备日常点检表,记录张丝力、工作液浓度等参数;
3. 针对新员工开展设备操作培训,减少人为参数设置不当导致的故障;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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docx/case_002.md Normal file
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# 日常交流/未解决
## 问题摘要
穿孔机电极丝频繁断裂,客户反馈无法打孔,要求技术人员上门排查电路和丝筒组件。已登记故障,尚未安排售后人员到场。
## 关键聊天依据
- [2026-06-02T08:30:12+08:00] 客户:穿孔机一开机就打不了孔,电极丝老是断
- [2026-06-02T09:15:44+08:00] 客户:换了新的电极丝也不行,可能机器内部有问题
- [2026-06-02T10:22:36+08:00] 我方客服:收到,请提供设备型号和序列号
- [2026-06-02T11:05:20+08:00] 客户ZK-320序列号20240518-037
- [2026-06-02T14:30:00+08:00] 我方客服:已登记,技术部门正在核实
- [2026-06-03T09:10:55+08:00] 客户:今天能来吗?生产线等着用
- [2026-06-03T10:45:18+08:00] 我方客服:师傅在排期中,有消息第一时间通知
## 当前处理状态
已登记穿孔机故障信息,等待售后技术人员排期,尚未上门检修。
## 是否解决
未解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 优先排查高频电源输出是否正常,检查电极丝导向器是否偏移;
2. 携带备用丝筒组件及控制板卡赴现场;
3. 若现场无法修复,建议提供备用机过渡,减少客户停产损失;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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docx/case_003.md Normal file
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# 日常交流/已解决
## 问题摘要
电火花机放电间隙异常,加工表面出现烧伤痕迹。经远程确认为工作液过滤器堵塞导致排屑不良,指导客户更换滤芯并清洗油槽后恢复正常,已闭环。
## 关键聊天依据
- [2026-06-03T07:50:21+08:00] 客户:电火花机加工时火花颜色不对,表面有烧伤
- [2026-06-03T08:35:47+08:00] 我方技术:检查工作液是否浑浊,过滤器多久没换了
- [2026-06-03T09:10:33+08:00] 客户:过滤器大概半年没换了,油确实有点脏
- [2026-06-03T09:45:12+08:00] 我方技术:先换新滤芯,把油槽清理干净,换新工作液试一下
- [2026-06-03T11:20:58+08:00] 客户:换好了,现在放电正常,没有烧伤了
- [2026-06-03T15:00:00+08:00] 我方客服:确认设备运行正常,已关闭工单
## 当前处理状态
远程指导更换过滤器滤芯、清洗油槽、更换工作液,电火花机放电恢复正常,客户确认问题已解决,工单已关闭。
## 是否解决
已解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 过滤器建议每2-3个月更换一次高负荷使用应缩短周期
2. 定期化验工作液指标,保持绝缘性能;
3. 可考虑加装自动过滤系统,降低维护频次;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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docx/case_004.md Normal file
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# 日常交流/未解决
## 问题摘要
线切割机床X轴伺服报警工作台无法移动。客户多次催促维修因技术师傅出差在外暂时未能安排上门。
## 关键聊天依据
- [2026-06-04T08:00:15+08:00] 客户线切割X轴报警了工作台动不了
- [2026-06-04T08:45:33+08:00] 客户屏幕显示E-032查说明书说是伺服异常
- [2026-06-04T09:30:20+08:00] 我方客服:已记录,请拍照发一下报警界面
- [2026-06-04T10:15:08+08:00] 客户:(发送照片)
- [2026-06-04T14:00:45+08:00] 我方技术:初步判断伺服驱动器或电机编码器问题,需要上门检测
- [2026-06-05T09:00:12+08:00] 客户:师傅什么时候能来?我们等着赶货
- [2026-06-05T16:30:00+08:00] 我方客服:师傅目前在外地项目,预计下周回来
## 当前处理状态
已初步判断为伺服驱动器或电机编码器故障,因技术人员出差暂未上门,客户催促中。
## 是否解决
未解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 建议协调就近网点技术人员先行上门确认故障部件;
2. 如确认为驱动器问题,可提前寄送备件缩短维修周期;
3. 对于紧急订单建议客户可临时使用Y轴加工或外协处理
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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# 日常交流/已解决
## 问题摘要
客户采购的数控机床配套夹具磨损,加工定位偏差导致产品尺寸超差。已邮寄更换夹具并指导安装,设备恢复精度,问题已解决。
## 关键聊天依据
- [2026-06-05T10:20:35+08:00] 客户:机床夹具好像磨得厉害,定位不准,做出来的尺寸总是偏
- [2026-06-05T11:00:18+08:00] 我方客服:夹具使用多久了?能提供下型号吗
- [2026-06-05T11:30:42+08:00] 客户用了快一年了型号是JG-125A
- [2026-06-05T13:45:00+08:00] 我方客服:已安排仓库发一套新夹具,顺丰预计明天到
- [2026-06-06T09:10:25+08:00] 客户:夹具收到了,已换上,打表校正后精度正常了
- [2026-06-06T10:00:00+08:00] 我方客服:确认加工尺寸合格,工单已关闭
## 当前处理状态
已邮寄新夹具JG-125A客户自行更换并完成校正加工精度恢复工单已关闭。
## 是否解决
已解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 夹具属消耗品,建议客户建立定期检查和更换计划;
2. 可在采购主机时同步购买备用夹具,减少停机等待时间;
3. 推荐客户选配快速换装系统,提高换线效率;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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# 日常交流/未解决
## 问题摘要
客户中走丝线切割控制系统频繁死机,加工中途停机导致工件报废。售后已远程重启无效,需上门检查主板及软件版本。
## 关键聊天依据
- [2026-06-06T08:15:20+08:00] 客户:控制系统老是卡死,加工到一半就停
- [2026-06-06T08:50:38+08:00] 客户:昨天已经废了两件料了,损失挺大的
- [2026-06-06T09:30:15+08:00] 我方技术:尝试重启系统,检查一下软件版本号
- [2026-06-06T09:55:42+08:00] 客户重启了还是用一段时间就死机版本是V3.2.1
- [2026-06-06T14:20:00+08:00] 我方技术:可能需要升级控制软件或检查主板,安排师傅上门
- [2026-06-07T10:00:33+08:00] 客户:到底哪天能来?能不能给个准信
## 当前处理状态
已确认控制系统死机问题,远程重启无效,等待安排技术人员上门检查主板及软件升级,客户持续催促。
## 是否解决
未解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 携带最新版控制软件安装包及主板检测工具上门;
2. 若为主板硬件故障,建议携带备用主板现场更换;
3. 建议对报废工件的损失进行评估,协商售后补偿方案;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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docx/case_007.md Normal file
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# 日常交流/已解决
## 问题摘要
电火花机Z轴升降异响客户反馈加工深度控制不准确。售后指导添加导轨润滑油并紧固丝杠联轴器后异响消除精度恢复。
## 关键聊天依据
- [2026-06-07T09:00:10+08:00] 客户电火花机Z轴上下移动有异响加工深度老是跑偏
- [2026-06-07T09:40:25+08:00] 我方技术:听一下是什么样的声音?摩擦声还是撞击声
- [2026-06-07T10:05:18+08:00] 客户:(发送语音)类似"咯噔咯噔"的声音
- [2026-06-07T10:30:50+08:00] 我方技术:检查一下导轨是否缺油,丝杠联轴器螺丝有没有松动
- [2026-06-07T11:15:33+08:00] 客户:联轴器螺丝确实松了,已拧紧,加了润滑油,现在没声音了
- [2026-06-07T14:00:00+08:00] 客户:试打了几件,深度控制正常了
- [2026-06-07T16:30:12+08:00] 我方客服:已回访确认,问题已处理
## 当前处理状态
远程指导客户紧固丝杠联轴器螺丝、添加导轨润滑油Z轴异响消除加工深度恢复正常已闭环。
## 是否解决
已解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 建议客户每两周对导轨、丝杠进行检查并补充润滑油;
2. 联轴器螺丝应使用扭力扳手按规定力矩紧固,避免过松或过紧;
3. 可将该机型常见异响原因整理成排查手册发给客户参考;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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docx/case_008.md Normal file
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# 日常交流/未解决
## 问题摘要
客户穿孔机进水后无法正常启动,怀疑电路板进水短路。因设备在偏远厂区,售后人员暂未抵达现场。
## 关键聊天依据
- [2026-06-08T07:30:45+08:00] 客户:车间下雨漏水,穿孔机被水淋了,现在开不了机
- [2026-06-08T08:00:20+08:00] 我方技术:先不要通电!把电断了,等师傅去看
- [2026-06-08T08:20:55+08:00] 客户:好的,已经断电了,你们快点安排人来
- [2026-06-08T10:00:30+08:00] 我方客服:已联系最近网点师傅,正在赶往现场
- [2026-06-08T15:45:00+08:00] 客户:师傅到了没?机器放了一天了
- [2026-06-08T16:30:18+08:00] 我方客服:师傅路上堵车,预计明天上午到
## 当前处理状态
已确认设备进水,客户已断电等待。因客户厂区位置偏远,售后人员尚未抵达,预计次日上门。
## 是否解决
未解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 上门后先检测主板、电源板是否进水腐蚀,必要时整体更换;
2. 对电机、变压器等部件进行绝缘电阻测试,确认无短路风险后再通电;
3. 建议客户改善车间防水条件,或在设备上加装防水罩;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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# 日常交流/已解决
## 问题摘要
客户反馈线切割机床工作液泵噪音大且压力不足。远程确认为泵内叶轮老化磨损,邮寄新泵头后客户自行更换,问题解决。
## 关键聊天依据
- [2026-06-09T08:10:30+08:00] 客户:工作液泵声音很大,而且出水压力明显不够
- [2026-06-09T09:00:15+08:00] 我方技术:泵使用了多长时间?有没有拆下来看过
- [2026-06-09T09:35:42+08:00] 客户:用了一年多,没拆开过
- [2026-06-09T10:15:00+08:00] 我方技术:应该是叶轮磨损了,给你寄个新泵头,自己换上就行
- [2026-06-09T14:00:20+08:00] 客户:好的,寄到哪里能查到物流吗
- [2026-06-10T09:00:55+08:00] 客户:泵头收到了,已经换好,压力和声音都正常了
- [2026-06-10T10:30:00+08:00] 我方客服:确认运行正常,工单已关闭
## 当前处理状态
已确认工作液泵叶轮磨损,邮寄新泵头由客户自行更换,泵浦压力及噪音恢复正常,工单已关闭。
## 是否解决
已解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 工作液泵叶轮属易损件,建议每年检查一次磨损情况;
2. 工作液应定期过滤,杂质过多会加速叶轮磨损;
3. 建议客户常备一套易损泵头,缩短故障停机时间;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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@@ -0,0 +1,29 @@
# 日常交流/未解决
## 问题摘要
客户中走丝加工锥度时角度偏差较大多次校调无果。怀疑是UV轴机械间隙或控制参数问题需技术人员上门调试。
## 关键聊天依据
- [2026-06-09T10:00:25+08:00] 客户切锥度的时候角度总是不对偏差有0.5度左右
- [2026-06-09T10:45:18+08:00] 我方技术:参数是怎么设置的?锥度模式选的对不对
- [2026-06-09T11:20:33+08:00] 客户:参数按手册设的,锥度模式也没问题,反复改了好几次都不行
- [2026-06-09T14:00:00+08:00] 我方技术可能是UV轴机械间隙大了或者步进有问题需要上门检测
- [2026-06-10T09:00:10+08:00] 客户:什么时候能来人?这批订单比较急
- [2026-06-10T11:30:45+08:00] 我方客服:已上报技术部排期,具体时间还没定
## 当前处理状态
已初步判断为UV轴机械间隙或步进控制异常等待技术部排期上门调试客户反馈订单紧急。
## 是否解决
未解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 上门后优先检测UV轴丝杠间隙、导轨磨损情况及步进电机响应
2. 携带千分表、激光干涉仪等精密测量工具进行精度补偿校准;
3. 若机械部件磨损严重建议整体更换UV轴组件并重新标定
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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# 日常交流/已解决
## 问题摘要
客户电火花机脉冲发生器参数异常,加工效率明显下降。经远程排查发现控制板排线松动,指导重新插接并重新校准脉宽参数后恢复正常。
## 关键聊天依据
- [2026-06-10T08:05:20+08:00] 客户:电火花机加工速度比以前慢了好多,同样的参数切不动
- [2026-06-10T08:40:33+08:00] 我方技术:放电电流和脉宽参数有变动吗?看看电流表显示多少
- [2026-06-10T09:00:15+08:00] 客户:参数没动过,电流表显示只有正常值的一半
- [2026-06-10T09:35:42+08:00] 我方技术:打开电柜看看脉冲板的排线有没有松
- [2026-06-10T10:15:08+08:00] 客户:(发送照片)确实有一根排线掉了,已重新插紧
- [2026-06-10T10:50:25+08:00] 我方技术:重启后重新设置脉宽和间隙参数,试加工看看
- [2026-06-10T12:00:00+08:00] 客户:电流恢复正常了,加工速度也上来了
- [2026-06-10T14:30:00+08:00] 我方客服:已确认,工单关闭
## 当前处理状态
远程指导排查脉冲板排线松动问题,重新插接并校准参数后加工效率恢复,客户确认正常。
## 是否解决
已解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 建议定期打开电柜检查各接线端子及排线连接是否牢固;
2. 车间振动较大时排线易松动,可加装固定卡扣;
3. 参数异常时先排除接线问题,避免误判为电路板损坏;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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docx/case_012.md Normal file
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@@ -0,0 +1,30 @@
# 日常交流/未解决
## 问题摘要
客户中走丝运丝电机异响严重,钼丝运转不平稳。客户多次催促,售后表示需携带备件上门,但目前缺少匹配型号的运丝电机库存。
## 关键聊天依据
- [2026-06-11T07:30:15+08:00] 客户:中走丝运丝电机声音特别大,钼丝一抖一抖的
- [2026-06-11T08:15:40+08:00] 我方技术:是嗡鸣声还是机械摩擦声?用多久了
- [2026-06-11T08:45:22+08:00] 客户:嗡嗡响加抖动,机器买了两年多了
- [2026-06-11T10:00:00+08:00] 我方技术:可能是运丝电机轴承磨损,需要换电机
- [2026-06-11T10:30:55+08:00] 客户:那什么时候能修?能不能加急
- [2026-06-11T14:00:30+08:00] 我方客服:仓库查询了,该型号电机缺货,正在调货中
- [2026-06-11T16:00:18+08:00] 客户:调货要多久?我们一天都等不了
## 当前处理状态
已确认为运丝电机故障,但匹配型号电机缺货正在调货,客户情绪激动催促加急,具体上门时间待定。
## 是否解决
未解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 紧急协调兄弟公司或经销商库存调拨同型号运丝电机;
2. 若短期内无法到货,可先提供临时备用设备缓解客户生产压力;
3. 建议客服及时同步物流进度,安抚客户情绪;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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@@ -0,0 +1,31 @@
# 日常交流/已解决
## 问题摘要
客户穿孔机进水管接口松动导致工作液泄漏,加工无法正常进行。指导客户重新紧固接口并更换密封圈后恢复正常。
## 关键聊天依据
- [2026-06-12T08:20:10+08:00] 客户:穿孔机下面漏水了,工作液一直往外流
- [2026-06-12T08:55:30+08:00] 我方技术:看一下具体是从哪里漏的
- [2026-06-12T09:10:18+08:00] 客户:(发送照片)好像是进水管接头那里
- [2026-06-12T09:35:45+08:00] 我方技术:把那个接头拧紧一点,如果密封圈老化了顺便换一下
- [2026-06-12T10:20:00+08:00] 客户:拧紧了还是漏,密封圈看起来确实裂了
- [2026-06-12T11:00:15+08:00] 我方技术:仓库寄了一套密封圈快递,你先用生料带缠一下应急
- [2026-06-12T14:30:00+08:00] 客户:缠了生料带暂时不漏了,密封圈什么时候到
- [2026-06-13T09:00:00+08:00] 客户:密封圈收到了,换上了,一切正常
## 当前处理状态
指导客户临时用生料带密封,密封圈邮寄到位后客户自行更换,漏水问题彻底解决,工单已关闭。
## 是否解决
已解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 水管密封圈属橡胶易损件,建议每半年检查一次是否老化开裂;
2. 设备常备易损密封件库存,减少突发漏水导致的停机;
3. 建议巡检时将水管接头紧固情况纳入必检项目;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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# 日常交流/未解决
## 问题摘要
客户数控机床主轴轴承异响,加工精度严重下降。已派单但技术师傅反馈现场初步判断需更换主轴总成,需公司审批备件及报价方案,暂未回复客户。
## 关键聊天依据
- [2026-06-13T08:00:30+08:00] 客户:数控机床主轴有尖锐的金属摩擦声,工件尺寸偏差很大
- [2026-06-13T08:40:15+08:00] 我方客服:已安排师傅上门,请稍等
- [2026-06-13T14:00:22+08:00] 客户:师傅来了吗?
- [2026-06-13T15:30:00+08:00] 我方技术:(现场检测后)主轴轴承损坏严重,需要更换主轴总成
- [2026-06-13T16:00:45+08:00] 客户:多少钱?大概多久能修好
- [2026-06-14T09:00:10+08:00] 我方客服:正在走备件审批和报价流程,确认后会第一时间联系您
- [2026-06-14T15:00:00+08:00] 客户:能不能快点?生产线停了两天了
## 当前处理状态
技术师傅已上门检测,确认为主轴轴承损坏需更换主轴总成。备件报价和审批流程进行中,客户持续催促。
## 是否解决
未解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 加快内部审批流程,优先处理紧急备件申请;
2. 向客户发送阶段性进度通知,减少等待焦虑;
3. 评估是否可提供临时替代方案或租赁设备应急;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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@@ -0,0 +1,30 @@
# 日常交流/已解决
## 问题摘要
客户线切割机床工作液温度过高导致加工不稳定,经查冷却系统水管弯折堵塞,理顺管道并清洗散热器后温度恢复正常。
## 关键聊天依据
- [2026-06-14T09:10:30+08:00] 客户线切割加工总是断断续续工作液温度显示50多度
- [2026-06-14T09:50:15+08:00] 我方技术:看一下冷却器风扇在转没有,水管有没有弯
- [2026-06-14T10:20:45+08:00] 客户:风扇在转,后面水管好像被压到了
- [2026-06-14T10:45:00+08:00] 我方技术:把水管理顺,不要有折角,散热器灰尘也清理一下
- [2026-06-14T11:30:22+08:00] 客户:(发送照片)水管弄好了,散热器用气枪吹了一下
- [2026-06-14T13:00:18+08:00] 客户温度降到了32度加工稳定了
- [2026-06-14T14:00:00+08:00] 我方客服:确认恢复正常,工单关闭
## 当前处理状态
远程指导客户理顺冷却水管、清理散热器灰尘,工作液温度恢复正常,加工稳定。
## 是否解决
已解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 设备安装时注意水管布线,避免重物压迫导致弯折;
2. 定期用压缩空气清理散热器灰尘,保证散热效率;
3. 建议加装工作液温度报警器,提前预警异常升温;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

30
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# 日常交流/未解决
## 问题摘要
客户电火花机操作面板按键失灵,部分功能无法操作。远程指导无效,需上门更换操作面板,但客户所在地较远,尚未安排出行。
## 关键聊天依据
- [2026-06-15T08:30:00+08:00] 客户:电火花机面板有几个键按了没反应,手动模式开不了
- [2026-06-15T09:00:25+08:00] 我方技术:断电重启试试,看看是不是系统卡了
- [2026-06-15T09:20:10+08:00] 客户重启了还是一样Z轴上升那个键完全没反应
- [2026-06-15T09:45:30+08:00] 我方技术:可能是面板按键老化或排线断了,需要换面板
- [2026-06-15T10:10:15+08:00] 客户:在江西这边,你们能安排人过来吗
- [2026-06-15T14:00:00+08:00] 我方客服:已反馈区域经理,协调江西网点人员
- [2026-06-15T17:00:30+08:00] 客户:有消息了吗?急用啊
## 当前处理状态
已确认操作面板按键故障,正协调江西区域网点技术人员上门,尚未确定具体时间,客户催促。
## 是否解决
未解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 就近区域网点优先响应,减少长途派遣成本和时间;
2. 提前确认面板型号并寄送备件,师傅上门直接更换;
3. 若等待时间较长,可指导客户使用手动应急操作临时维持生产;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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# 日常交流/已解决
## 问题摘要
客户反馈穿孔机高频电源跳闸,无法打火加工。排查发现车间接地线松动导致漏电保护触发,重新接好地线后恢复正常。
## 关键聊天依据
- [2026-06-16T07:50:10+08:00] 客户:穿孔机一开机打火就跳闸,漏电保护器一直跳
- [2026-06-16T08:25:30+08:00] 我方技术:检查下设备接地线有没有接好
- [2026-06-16T08:50:15+08:00] 客户:(发送照片)接地线螺丝好像松了,线头半掉着的
- [2026-06-16T09:10:00+08:00] 我方技术:把接地线重新接紧,螺丝拧紧,再试试开机
- [2026-06-16T09:35:22+08:00] 客户:拧紧了,开机试了一下没跳闸了,打火也正常
- [2026-06-16T10:00:00+08:00] 我方技术:后续注意检查一下车间线路,安全第一
## 当前处理状态
排查确认为车间接地线松动导致漏电保护跳闸,客户自行紧固后设备恢复正常,安全使用提醒已告知。
## 是否解决
已解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 建议客户每季度检查设备接地线及各接线端子是否牢固;
2. 车间线路老化或松动可能引发安全事故,应纳入定期巡检内容;
3. 建议安装独立漏电保护装置,避免与车间其他设备共用导致频繁跳闸;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

30
docx/case_018.md Normal file
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# 日常交流/未解决
## 问题摘要
客户中走丝机床在加工厚工件时频繁短路,无法正常切割。远程调整参数无改善,疑似高频电源模块故障,需上门检测。
## 关键聊天依据
- [2026-06-17T08:15:20+08:00] 客户切厚度超过50mm的工件一直短路切不动
- [2026-06-17T08:50:35+08:00] 我方技术:把脉宽调大,间隙电压调高试试
- [2026-06-17T09:20:10+08:00] 客户:试了,还是短路,电流表波动很大
- [2026-06-17T10:00:00+08:00] 我方技术:薄件能正常切吗?
- [2026-06-17T10:15:30+08:00] 客户:薄的没问题,就是厚的一直短路
- [2026-06-17T11:00:15+08:00] 我方技术:可能是高频电源模块输出能力下降,需要上门检测
- [2026-06-17T15:30:00+08:00] 客户:请尽快安排,这批都是厚件
## 当前处理状态
已排除参数设置问题,初步判断为高频电源模块输出能力下降,等待安排技术人员上门检测。
## 是否解决
未解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 携带高频电源负载测试仪及备用电源模块上门;
2. 检测高频板各通道输出电流是否均衡,判断是否单路损坏;
3. 若确认模块老化,建议整体升级高频电源系统以提升厚件切割能力;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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docx/case_019.md Normal file
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# 日常交流/已解决
## 问题摘要
客户线切割机床断丝保护器失效导致钼丝切割不顺畅。邮寄更换断丝检测组件后恢复灵敏保护,运行恢复正常。
## 关键聊天依据
- [2026-06-18T09:00:10+08:00] 客户:线切割走丝不太顺畅,有时候钼丝卡着不动,断丝保护好像没起作用
- [2026-06-18T09:35:25+08:00] 我方技术:断丝保护器是什么状态?指示灯亮不亮
- [2026-06-18T09:55:18+08:00] 客户:指示灯不亮,按了也没反应
- [2026-06-18T10:30:00+08:00] 我方技术:断丝检测模块可能坏了,给你寄一套新的,自己换上
- [2026-06-18T14:00:00+08:00] 客户:好的,安装视频能发我一份吗
- [2026-06-18T14:20:30+08:00] 我方技术:(发送安装指导视频和接线图)
- [2026-06-19T10:00:00+08:00] 客户:配件到了,按视频装好了,指示灯正常,走丝顺畅了
- [2026-06-19T11:30:00+08:00] 我方客服:确认运行正常,工单已关闭
## 当前处理状态
邮寄新断丝检测组件,客户参考安装视频自行更换完成,断丝保护恢复正常,工单已关闭。
## 是否解决
已解决
## AI 建议 / 解决方法
1. 断丝保护器是重要安全组件,建议每月测试一次是否灵敏;
2. 建议将安装视频和接线图整理为标准化维修手册发给客户;
3. 可考虑将断丝检测模块纳入年度保养必换件清单;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。

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日常交流/待确认
问题摘要
微信群内客户反馈采购的电加工数控设备出现故障,中走丝线切割运行卡顿、加工精度偏移,穿孔机无法正常打孔,提出设备上门维修诉求,暂未开展检修处理。
关键聊天依据
- [2026-06-04T11:44:12+08:00] 客户:厂里在用的中走丝最近老是运行卡顿,尺寸做不准了
- [2026-06-04T14:50:22+08:00] 客户:之前采购的穿孔机现在不出孔,没法正常投产
- [2026-06-05T08:59:03+08:00] 客户:电火花机放电不稳定,加工工件报废好几件
- [2026-06-05T11:51:00+08:00] 客户:希望安排技术员上门检修调试设备
- [2026-06-05T12:41:42+08:00] 我方客服:已收到故障反馈,暂未排期上门
- [2026-06-06T10:02:05+08:00] 客户:设备停机耽误订单生产,麻烦尽快安排维修
- [2026-06-06T14:52:01+08:00] 我方客服:登记故障信息,暂无具体上门时间回复
- [2026-06-07T10:32:23+08:00] 客户:配套机械配件也有磨损,检修时一并更换
- [2026-06-07T11:57:18+08:00] 客户:多次询问维修进度,一直没有确切答复
- [2026-06-08T10:31:58+08:00] 我方客服:仍在协调技术人员,尚未进场维修
当前处理状态
已登记客户设备故障及上门维修需求,未安排技术员到场检修,故障未排查、设备未修复,无闭环处理记录。
是否解决
未解决
AI 建议 / 解决方法
1. 第一时间对接客户,确认故障设备型号、具体故障现象、现场地址与可上门时间段;
2. 调度售后技术人员尽快赴现场检修,同步更换磨损配套配件,调试机床精度;
3. 检修完毕后试运行设备,确认加工精度、运行状态恢复正常,同步向客户反馈处理结果;
注:此方法由 AI 生成,仅供参考,请以人工复核和现场实际情况为准。